泵班大修(小编推荐)

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第一篇:泵班大修(小编推荐)

香海电厂1#给水泵大修

香海电厂2#机大修开始了,对于我们汽机泵班来说,其中1#给水泵大修是重中之重。主要是1#给水泵已经2年多没大修,其中的汽蚀和磨损情况恐怕已经很严重,对于大修是非常困难的。泵班班长刘伟在给水泵大修前的动员上对我们大家说:不管困难多大,一定要保质保量把给水泵修好。

1#给水泵大修开始了,泵班技术员耿志东早上就去办理工作票、联系隔离系统。由于给水泵出口门不严,港一开始拆卸出口门螺栓,就开始大量飘汽,工作只能停下来,联系运行人员看看能否扩大隔离。由于其它机组正在运行无法扩大隔离。只好联系领导,运行人员一同研究,在与性开大排气门,漏气量稍微小点,班长向保证一定能在保证安全的情况下,拆除给水泵出入口门螺栓。由于漏汽和漏水,螺栓都非常烫手,班员耿志东,吴广、姚小立等不顾螺栓温度烫人,快速将出口螺栓拆卸下来。

对于给水泵的起吊,由于香海给水泵入口没有短节,起吊困难,和起重人员一起研究防案,终于将给水泵吊离检修泵座。

拆泵过程中,复查轴窜量,数值过小。班长和技术员研究,应该是泵内部有卡涩的地方。在拆卸过程中,发现了窜量过小的原因,是泵入口侧轴套与入口大盖卡涩。江泵出口大盖、轴套以及其它地方需要更换的部件报给电厂,准备更换。

更换件来齐后,技术员复查数量后开始回装。将一级隔板、水轮及出口大盖装上后,就是技术测量了,仔细的测量、认真的调整,将给水泵窜量达到规定值。把泵的水室、瓦座、主油泵及对轮安完毕。给水泵的回装终于结束了。

崩的回座,紧出入口螺栓。泵三水管、油管。找中心连对轮、试转,一切正常。保证了电厂对市民的今冬供暖。

第二篇:泵送班2010年工作总结

泵送班2010年工作总结

2010年即将过去,大家在回想一年中收获的同时,又寄希望与新的未来。不知不觉中,在这个岗位上又结束了一年的工作,现将一年的工作情况和成绩做

一总结。总结如下:

在党政领导和全体同事的关怀、帮助、支持下,紧紧围绕保安全生产为中心工作,充分发挥岗位职能,不断改进工作方法,提高工作效率,以“服从领导、团结同事、认真学习、扎实工作”为准则,始终坚持高标准、严要求,始终把“安全第一”放在首位。严格执行企业口号“安全生产”,坚决杜绝习惯性违章。并在机械设备陈旧,人员短缺的情况下超额完成了领导安排地各项工作任务。

一、一年来完成的工作量:

(一)全年完成泵送量约为:232168.2立方,是最近几年的又一记录。其中车泵完成泵送量163992立方,平均每月完成泵送量13666立方。而在十一月份一个37米车泵去外地的情况下,车泵完成泵送量13269立方。地泵完成泵送量68176立方。平均每月完成泵送量5682立方,而且地泵操作人员短缺。而我们内部经过调整,克服困难,保证在操作人员能得到良好休息时间的情况下,尽可能的去配合生产调度完成工作任务。其中在九月十月十一月三个月中地泵泵送量均超过8000立方。是一个值得骄傲的成绩。

(二)机械设备的使用情况:

本部门机械使用正常,使用率达到90%以上。这取决于平时的保养维修到位。在平时的工作过程中,操作人员在操作机械时,能及时发现问题,并作出判断,且能在现场解决的问题现场就地解决,不能在现场解决的,回厂之后及时处理。使机械一直处于良好工作的状态,随时可以进入工作现场。这样大力支持了生产部门(调度)的工作,随时可以出泵,不耽误工地施工进度,也为公司树立了企

业形象。

(三)安全生产:

我部门不同于其他部门,工作过程中一直施工现场。安全非常重要,所以根据实际情况进行定期安全教育。首先:进入施工现场,必须佩戴安全帽,并仔细查看工作现场有无高空坠物的可能,其次:察看地形,确保支泵地面安全可靠,在泵车作业半径范围内有无障碍物(高压线)。这样在确保人生和机械安全的情况下去完成工作任务,严格按照施工单位的安全要求执行,并监督其他同事做到安全

第一,预防为主。

(四)工作方向

强化企业形象,做好班组基础工作,坚持严格要求自己,爱岗敬业讲奉献。在工作中,以制度、纪律规范我们的一切言行,严格遵守单位的各项规章制度,尊重领导,团结同志,谦虚谨慎,不断改进工作作风;坚持做到不利于班组事不做。与班组成员心往一处想,劲往一处使,不会计较干得多,干得少,只希望把所有

工作圆满完成。

今年总体来说:工作虽然取得了一定的成绩,但也存在一些不足,我们决心在新的一年里在公司党政领导的正确指导下,我们一定认真总结经验,克服不足,努力把工作做得更好。,确保发扬成绩,克服不足,以对工作高度负责的态度,脚踏实地,尽职尽责地做好各项工作。多关心同事,团结班组所有成员共同努力工作,不辜负领导和同志们对我的期望。

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第三篇:检修部电气班大修总结

XX水电厂2015年机电设备检修总结

--检修部电气班

历时两个多月的机电设备检修工作结束了。在检修期间,我们加班加点,解决了设备存在的缺陷,故障,同时也发现了一些新的问题。通过这次设备大修,我们提高了自身专业技能,积累了宝贵的经验,同时也意识到自身存在的不足。现将这次检修情况总结如下:

一、检修期间完成的工作

1.全厂10.5KV系统开关柜、刀闸柜、PT柜检查清扫,柜内操作机构调整,紧固螺丝,开关、刀闸、PT触头处抹导电膏;

2.四台机组定子本体、转子本体、励磁盘柜、机旁动力配电盘、碳刷、滑环、励磁变、机端PT、中性点接地电阻柜清扫,紧固螺丝、二次端子;

3.1T主变清扫,呼吸器内硅胶烘干,处理漏油(加装密封垫); 4.2T主变清扫,呼吸器内硅胶烘干,处理漏油(更换密封垫); 5.2T主变中性点控制柜内分合闸指示(柜内是分合闸按钮,无指示灯);

6.3T主变清扫,更换油面温度计;

7.1T、2T主变低压侧母线清扫,螺丝紧固,1T主变低压侧母线带1311刀闸交流耐压试验;

8.2T主变低压侧1322刀闸操作机构故障处理(操作机构螺丝断裂,更换螺丝,并调整操作机构);

9.GIS室设备清扫; 10.3#机组更换部分碳刷,调整刷架;

11.1T主变低压侧1311刀闸柜内母线穿墙套管加装均压线(缠绕铜线);

12.四台机组顶盖排水泵浮子开关改造(去除钢管固定,改为角钢固定);

13.1#、2#、3#机组定转子高压油泵永久电缆敷设,油泵本体加装空气开关;

14.全厂渗漏、检修排水系统软起装置电缆改造(加装电缆头); 15.四台机组蜗壳电动排水阀电机及电缆拆除; 16.厂用变41T、42T、43T、400V盘柜清扫;

17.1#机组机旁动力配电盘1J双电源切换装置故障处理(修改保护定值);

18.4#机组定子接地处理(机端PT2 B相一次保险脱落); 19.厂用变42T、43T低压侧电流互感器二次接线更改(由于厂用变保护无差动保护,因此将不用的CT二次端子短接,防止产生感应高电压);

二、检修期间未完成的工作

1.1#机组机端PT3 B相电压显示为0(无备品); 2.4#机组机端PT2 B相电压显示为0(无备品);

3.厂用400V I段1D1(41QA)互感器有异常声音(待厂家到场检查更换故障CT);

三、新增工作

1.2T主变低压侧1322刀闸操作机构直流电机及行程开关损坏(待设备停电后进行更换)。

第四篇:大修手册

小直径齿轮标记在邻近的两个齿牙上蚀刻圆圈的位置。凸轮轴在邻近的齿牙上用蚀刻圆圈做标记,曲轴齿轮用一个圆圈做标记。标记的空转轮齿必须和凸轮轴齿相啮合;标记的曲轮轴齿必须和空转轮齿相啮合。参照图2-9.7-105在空转轮轴上安装右曲轴空转轮齿,与空转轮大齿轮表面上的2个标记齿之间的曲轴齿轮的蚀刻圆圈相啮合。

7-106如图2-9所示的磁电机齿轮在两个邻近的齿上用蚀刻圆圈标记。在小直径空转轮表面上用圆圈蚀刻的单齿必须与磁电机齿轮标记的齿相啮合。

修订1974年10月 7-19

第8章节 油箱和加油指示

8-1 总论 为适应这本手册里的各种发动机型号,配置了很多油箱。基本上所有的油箱都是类似的;除非另有说明,基本上大修程序都适用于所有的型号。8-2 各种汽化器以及燃料喷嘴运用在各个发动机型号上。不用描述大修。这些配件的大修信息可以由相应的供应商那里获得。

8-3 安装进气管的两种方法被采用。一种方法是在油箱中采用平管口以及接头。第二种办法是采用法兰端,可以直接安装到油箱或者进气罩。

拆卸

8-4 进气管 松开卸下连接进气管法兰以及气缸进气口的有头螺栓。依靠安装,要么松开软管夹子,滑动进气管断开连接,要么从油箱或者进气罩中拉进气管。丢弃O型圈。移开进气管时,做好标记以便于重新安装在相同的位置。采用进气调整器的发动机的进气管必须在长度和直径上相符合.8-5 汽化器或者燃油喷头.从进气罩或者油箱的安装基座拆卸掉汽化器或者燃油喷头.拆掉进气罩.汽化器或者燃油安装基座可以与油箱的底部,前部, 后部结为一体。

8-6 燃油吸入滤网 参照图8-1至8-4.燃油吸入滤网罩可以再油箱的任何位置找到。卸下六角头螺栓头塞,移开垫片以及燃油吸入滤网。8-7吸入罩(IO-540,TIO-540)参照图8-3.从油箱和进气罩拆掉空气进口罩,从油箱底部拆掉进气罩。卸下固定进气加长管的双头螺栓(14)以及夹子(15),卸下加长管(16).8-8进气罩(IO-720-A,C)参照图8-4,从油箱底部卸下进气罩。8-9进气罩(IO-720-B)从进气罩卸下掉空气进口罩。移开进气罩盖以及进气罩。卸下固定进气加长管的双头螺栓以及夹子,卸下掉加长管。8-10 油箱-拆掉油箱四周的紧固件,卸下油箱。

清洁

8-11 油箱 根据第三章节的总论清洁油箱。使用溶剂和刷子清洗油路,用压缩空气吹。直到检查完金属颗粒后再清洗油吸入滤网。8-12 汽化器-根据制造商指示清洁汽化器。8-13.燃油喷嘴(Bendix)。卸下清洁过滤器上的燃油进入滤网。用无铅汽油或者烃类溶剂清洁过滤器。8-14燃油喷嘴(simmonds)。使用一不含麻软布清洁燃油泵以及节流阀组件的暴露的表面。

8-15喷嘴口(simmonds)。使用干燥压缩空气流清洁喷嘴口。不要使用任何探头清洁喷嘴口。

8-16 喷嘴口(Bendix)卸下喷嘴,将之侵没在清洁剂中。从清洁剂中拿出来,使用干燥压缩空气清洁。在正常条件下,护罩和滤网不要从喷嘴组件上卸下来。然而,如果任何一个卸下的组件在再组装之前,都必须彻底清洁;同时安装时,护罩应与主体紧密连接。

警告

任何时候都不允许使用尖锐工具比如电线清洁空气喷嘴。

修订1972年5月 8-1

检查

8-17 根据第3部分的总指南检查油箱。8-18 油滤罩 在清洁罩之前,检查有没有金属颗粒,因为其可能导致发动机某部分受损。检查滤网是否扭曲或者网孔是否有开口。

8-19 汽化器检查必须决定配件的耐用性,修理更换要求。履行检查时确定制造商发行物使用的范围。8-20 Bendix 燃油喷嘴。检查燃油计量部分,同时应与相应的燃油管道,配件一起确认是否有破损或者燃油泄漏。检查所有油管是否有变形,节流,或者渗漏。检查节流阀或者混合控制杆是否有变形。

8-21 Simmonds #530燃油喷嘴-以下检查程序适用于Simmonds#530燃油喷嘴。8-22泵组件-检查座架表面,紧固件来确认是否安全。检查是否有漏油,裂缝,或者其它破损情况。检查混合控制杆有没有破损以及磨损。检查连接混合控制杆的连杆是否有损坏和磨损。

8-23 节流阀体-检查所有配件是否有破损,磨损的情况。

a)节流阀杆以及连杆 b)节流阀体

c)加速器泵连杆装置,连杆,以及管道 d)燃油集合总管 e)其它配件和管道

8-24 喷嘴组件。检查喷嘴油管是否有破损,磨损,或者漏油。检查喷嘴是否已经安全地安装好。确保燃油管路与喷嘴安全地连接。检查是否有堵塞的喷嘴,如果有,卸下喷嘴,启动注油程序做一些燃油流动。

8-2 修订1972年5月

注意:

喷嘴是匹配的,标记为A,B,C, 燃油流量为以下:

a)-280-284cc 9.8psi 供应压力/分钟 b)276-280 9.8psi 供应压力/分钟 c)272-276 9.8psi 供应压力/分钟

每个发动机必须使用匹配的喷嘴。如果混用喷嘴,发动机可能不稳定,油路可能不顺畅。举个例子,A喷嘴需要安装在一个发动机上,B,C安装在另外的发动机上。可以联合使用来配合指针,然而在同一个发动机上不要混用喷嘴。三种不同喷嘴的作用在于调节燃油流量来校准燃油流量表指针。

修理和更换

8-25进气管连接拆卸。一旦进气管接头松了或者损坏了,使用凿子或者钻孔机卸下有故障的接头。

8-26进气管连接-安装 将新接头放在陷型模(64781)的尾端,紧固螺丝直到滚轴扩展卡住接头。将接头插入油箱孔,确保接头完全进入孔里,并且落在提供的机械加工侧肩上。开始转动工具,每紧固螺丝一至两圈停止以张开滚轴。当凹槽完全锻造好(可以由螺丝的阻力增大来证实),松开滚轴,撤掉陷型模。8-27 进气管孔的修理。服务指南编号1168A具体描述了油箱的进气管孔修理需要的程序。

8-28 汽化器-所有修理更换程序必须根据制造商的出版物来执行。咨询Avco Lycoming 服务公告nos.297A , 306, 309, 323, 确保汽化器符合这些公告。8-29燃油喷嘴-所有维修和更换程序必须符合制造商的出版物。咨询Avco Lycoming 服务公告nos.305B320,321,322A,331,335,342确保燃油喷嘴符合这些公告。

修订1972年5月 8-3

再组装

8-30当曲轴箱以及相关的护罩组装好,气缸安装上,油箱可以组装了。使用新垫片组装油箱。查询适用的配件目录以使用正确的紧固件。以适当的扭矩收紧紧固件。

8-31 吸入罩(IO-540 TIO-540适用的地方)见图8-3.组装进气延长管(16),使用夹子(15)和双头螺栓(14)将其固定。将进气罩安装到油箱上。当进气罩紧固到油箱时,它为空气进气罩形成了一层保护。安装空气进气罩。·

8-4 修订1972年5月

8-32 进气罩(IO-720-A,-C)见图8-4.在油箱底部安装上进气罩。8-33进气罩(IO-720-B)。安装进气延长管,用夹子和双头螺栓固定。安装上进气管以及进气管罩。安装上空气进气罩。

8-34 汽化器或者燃油喷嘴-使用新垫片,在安装板上安装上汽化器或者燃油喷嘴。注意泵组和Simmons#530燃油喷嘴节流阀体的序列号必须保持一致。这些组件是不可交换的。

修订1972年5月 8-5

8-35 分流器。在Bendix燃油注入系统上的分流器安装的方式使得排出喷嘴必须在水平面上。分流器安装在曲轴箱紧固件的外围位置。8-36进气管。见图8-3.滑动进气管(8)的法兰。安装软管(4),软管夹(5),O型圈。在进气口上放置一个新垫片,将法兰固定在气缸上。连接处滑动软管,紧固夹子。

8-37 排气喷嘴。排气喷嘴安装在气缸头部。在头部上段,安装喷嘴识别标记(字母或者数字,500六角螺栓)朝向发动机底部的位置安装,在大约收紧扭矩范围(60英寸磅)的一个六角螺栓的平面。

8-38 燃油管路。安装燃油泵至燃油喷嘴,燃油喷嘴至分流阀的管路。安装燃油管路喷嘴管路。查询服务公告nos.335, 342相关指南来夹紧喷嘴管路。

8-6 修订1972年5月

第9部分

测试程序

9-1 在大修后完成发动机的安装,建议必须首次或者试运行后安装发动机。试运行有两个目的,第一,放置活塞环或者对已安装的新配件进行抛光;第二,让操作者对在运行关键的几个小时内有操纵感,在此期间内可以通过测试设备观察到发动机的运行。

9-2 测试台应安装在测试间,使用鼓风使得测试台干净并且无颗粒。

9-3 使用以下设备,再加上操作者认为有必要的设备,比如0°—600°F 温度表,反转速计,燃油流速表,燃油压力表,进气压力表,油温表,油压表,以及燃油测量设备。

警告

Avco 莱康明建议在大修后测试台可以用来测试发动机的运行。查询发动机测试设备SSP1169来查看设备清单以及供油系统的图表。如果没有测试间,只要遵循 下列要求允许将发动机安装在机身上。使用适当的实验杆而非飞行螺旋桨。安装包通风装置(等同于实验杆通风罩)不一定会使用机身仪表;安装所有需要的校准仪表。

修订1974年10月 9-1

9-4 测试底座供油压力,其可以模仿滑油槽的,必须在运行中保持1.5-2.0psi。模仿滑油槽的测试台供油压力。额定状态下,必须保持0.5-3.0 psi。想要对滑油槽发动机进行干油槽测试台安装的,请查询服务公告编号113。

9-5 装有内置式全流过滤器的发动机,应该与从滤波器 一起试运转,在运行末期安装上普通过滤器。

9-6 涡轮增压发动机。从滤波器,应该安装在供油管路以及增压器油进口。从滤波器应该有小于100微米的滤化能力,释压阀门设置15-18psi的公差。这可以保证没有金属颗粒可以进入涡轮润滑系统。9-7 任何发动机附属驱动,比如桨叶调节器驱动通过发动机油管传输油压,没有通过正常测试台操作的,应该通过要求的油转换孔的特别驱动盖来检查正常油压下的渗漏情况。涉及的油管在试运转结束后应该检查涉及的油管的外部渗漏情况。9-8在试运转的指定范围内需要有办法来维持油温。参照图表9-1.发动机应该一直空转直到油温大约为140°F。在开始运转程序前,参照图9-2 9-9试车时使用 MIL-L-6082,等级1100润滑油,如果发动机储存35% MIL-C-6529,型号1,65%MIL-L-6082.9-10燃油需符合配置。参照图表9-1.9-11带燃油泵的发动机应该经过燃油系统的测试,最后浮子室与大气相通。浮子室的燃油水平必须低于燃油泵入口一尺。燃油压力必须维持在2-5psi.9-12不带燃油泵的发动机应由远程或者已安装的副燃油泵进行测试。

9-13压力汽化器 新的或者修复的压力汽化器在放置使用之前必须经过至少8小时侵泡。这可以在安装在发动机之前或者之后。完成方式如下。当节流阀杆张开,混合控制杆保持在“富油”的位置,从燃油进口接头注入燃油直到燃油从出口流出。关闭节流阀,将混合控制移至“空转断开”。

9-14预先润滑6-8气缸发动机。当发动机组装完成后,使用同样润滑油,使得35psi油经过这一主要通道,直到通道前端敞开,油从对面的通道流出。9-15附上设备接头,连接燃油管路。连接节流阀和混合控制杆。确定线缆自由不受绑缚,冲程足够长来开启关闭节流阀,移动混合控制杆从富油到空转切断。安装适用的通风装置,实验杆,适配器。见图11。确定实验杆转速正负50。见图9-1。

9-16需要保存记录表,记录试车程序时的仪表读数。见图9-2.9-17开始之前,确定磁开关处于“off”位置。转动发动机确保实验杆的的电弧与发动机本身之间没有干扰。如果不能自由转动,不要强制或者试图转动直到找到原因,纠正故障。

9-18试车 根据以下程序启动发动机。

a(1)浮筒类型汽化器或者Simmonds喷嘴-混合控制在“富油”的位置。A(2)压力汽化器或者Bendix燃油喷嘴-混合控制杆放置在贫油的位置。b.转动燃油阀至“on”位置。c 油门设置在1/10开启位置。

d(1)转动磁开关至“left”, 起动机啮合。

修订1972年5月 9-3 e(1)转动组合开关至“start” e(2)浮筒型汽化器以及Simmonds 喷嘴在富油位置 f(1)移动磁开关至“both”

f(2)组合弹簧负载开关将返回至“both”。

警告

如果油压没有在十秒钟内显示,关闭动机检查原因。9-19根据图表 9-20程序完成试车。

9-21油耗运转。所有油耗运转应该在程序的最后时期完成。油耗由油管通过的计量槽,运转开始以及结束的读数来确定。或者由运转之前或者之后的供油排出以及称量来确定。油温应该保持在图表9-1所示的范围之类。油耗不应该超过9-1列出的最大值。

9-22油压安全阀.主题发动机可能配备可调节或者不可调节安全阀。两种类型的主要描述都符合。

9-23不可调节油压安全阀-尽管阀门不可调节,油压可由STD-425垫圈(最多3个)来增加压力或者使用垫片P/N73629或者73630来减小压力。对安全阀的后期改装免除了垫片的使用,以及STD-425垫圈(最多9个)的使用。球体以及座位之间存在的金属颗粒或者外界物质能够导致油压降低或者波动。因此,如果有急速下降或者过度波动,建议拆装,检查,清洁阀门。

9-24调整燃油安全阀-可调节油压安全阀使得操作者在特定范围内(见图9-1)油压可以通过拧螺丝来增加压力或者减小压力。调节螺栓可以使用螺丝刀或者套筒扳手。

9-25空速以及混合比调整-Simmons燃油喷嘴除外。见图9-1,9-2.发动机完全预热,检查磁下降。如果下降得很厉害,检查积碳火花塞。如果正常下降,继续进行空转调整。关闭油门,发动机应该大约以600RPM空转(涡轮增压发动机,大约1000RPM)。如果转速在后续步骤的空转混合调整发生变化,需再次调整空转速度来恢复到理想的转速。

9-26平稳地移动混合比控制杆至空转-切断位置,观察转速表看贫油程序中是否有变化。必须注意在发动机停止运转转速下降到一定程度前将混合比控制杆恢复到富油。贫油时转速超过50的增速标明混合比过度富油。突然减速(如果不是先于瞬时增加)标明混合比是贫油的。

9-27 如果有显示混合比太贫油或者富油,转动空转混合比以修正要求的方向来调整1或者2换级触点。重复以上步骤检查设置。每次调整,在进行空转速度检查前,发动机转速应该达到2000。空转速度的最后调整应该在油门关闭时进行。9-28空转速度以及混合比调节-Simmonds 喷嘴。见图9-3.合适的发动机空转条件可以有三次调整。所有三次在油门体组件上完成。

1.油门杆制动器调节-此调节改变空转速度以及混合比。如果发动机空转太慢,反向转动调节螺丝直到获得理想的空转。

2.空转排气调节。如果第一次调节没有获得理想的空转,继续以下步骤。

9-4 修订1970年1月平稳移动混合比控制杆至空转-切断位置,同时注意空速表。转速10 以上的增速标明混合比过度富油,突然减速(如果不是先于瞬时增加)标明混合比是贫油的。如果混合比富油,反向转动进气调节螺丝直到检查有5的增速(绝不要超过10)。每次调整,在进行空转速度检查前,发动机转速应该达到2000。如果空转速度受此次改变的影响,按照要求的方向转动油门杆停止调节来获得适当的空速。3混合比控制杆连接。如果前两步骤不能获得适当的空速,按以下进行操作。

警告

这是敏感的调节,出厂设置通常不需要调节。如果需要调节,螺母应该每次转动1/6。

a)第一次解开自锁螺母。如果如步骤2混合比富油,反向转动调节螺母1/6紧自锁螺母,检查混合比。重复1/6转动调整至检查结果有5的增长。(绝不要超过10RPM)。

b)如果混合比为贫油,松自锁螺母,反向转动1/6圈。锁紧自锁螺母,检查混合比。重复1/6锁紧自锁螺母,检查混合比。重复1/6转转动调整直至获得理想的混合比。

c)如果后续程序改变空转速度,按照要求的方向转动油门杆制动器直至获得合适的空速。

9-29维护和保存 一旦发动机试运行完成后,发动机应按如下方式进行保管。9-30试运行完成后,排出油,加油1以及MIL-L-6529混合比,类型1,Bayol “D”或者同等的。

9-31移除顶火花塞,曲轴箱装满油,缓慢转动桨叶2圈。让发动机伫立10分钟,然后桨叶应该翻回12周,往前90度。排出防护油。

9-32 喷射排气口,气缸阀门,火花塞转动1/4, 之后排气冲程使用MIL-C-6529油,类型1。

9-33通过火花塞孔使用无风喷雾枪(Spraying System 公司Gunjet型号为24A-8395或者同类产品),MIL-C-6529油,型号1.往每个气缸中喷射大约2盎司的油。

9-34 对于所有的喷嘴,温度应保持在200F,以及220F。

警告 如果没有无风喷雾枪,建议在普通喷雾枪上的空气管道上安装上除湿器,喷嘴温度保持在200F,以及220F。9-35使用油以及防湿盖,或者除水塞密封通风装置,P/N40238或者AN4062-11.9-36所有提供油封的附件传动,在加上传动盖前,应涂MIL-C-6529油,类型1。

修订1971年1月 9-5

9-37发动机应该有安装在底部气缸位置的火花塞插头,防水水插头P/N40238安装在上气缸的位置。点火导线应该连接底部位置的火花塞插头,必须点火电缆保护装置(AN-4060)。

9-38排气口以及其它开口必须用合适的罩盖密封。涡轮出气口应该覆盖。9-39 所有曝露的镀镉以及机械加工的表面应该涂上软膜,防腐蚀复合物,MIL-C-16173,等级2.9-40尽管在有利条件下上述程序可以防止腐蚀,建议定期检查发动机是否有腐蚀。如果发生了腐蚀,应该清洁相关部件,发动机做防腐处理。同样,对于延长储存的发动机,按照上述程序并不能很好的保护发动机。如果60天后发现发动机还必须存储,则必须重新做防腐处理。-41防腐运行-重新防腐运行应该与大修后试运行相同条件下完成,除非遵循下列的时间表。

图表9-3 建议防腐计划

RPM 负载 时间(分钟)1200 桨叶负载 5 1800 桨叶负载 5 2400 桨叶负载 5 正常速率 见图9-1 15

9-42防腐和储存

浮筒型汽化器。汽化器不应有任何遗留汽油,油门应锁在关闭的位置。9-43 压力汽化器以及燃油喷嘴-汽化器以及燃油喷嘴不应留有任何燃油,需使用MIL-O-6081, 等级1010.喷嘴在重力高差下有1盎司倾注。摇晃喷嘴来附带内部表面。带有氟-有机硅隔膜以及密封圈(无固化日期)的喷嘴是不需要冲洗的.汽化器到进气口的供油压力应该有5-8psi。冲洗操作时,混合比控制应该保持在富油的位置。无论如何调节器气室, 通气道,或者自动混合比应用油冲洗;这些应经常保持干燥。排出余油,安装插头或者管帽。油门应锁在关闭的位置。

9-6 修订 1971年1月

第五篇:大修总结

2013年第一次大修总结

随着装置生产负荷达到100%,标志着2013年公司第一次大修取得了预期效果。本次大修从2013年1月26日至2月6日,机修车间全体人员顾大家舍小家,不分昼夜地工作在最前线,克服了大修时间紧,工作任务重,天气寒冷等多方面困难,最终完成了公司下达的检修工作任务,并达到预期的检修效果,为公司的顺利开车奠定了坚实的基础。现将本人在这次大修工作情况总结如下:

一、准备充分

1、提前对检修项目进行梳理,细化,落实到班组、落实到个人;

2、提前熟悉检修项目、对所需备件、材料、机具、专用工具积极准备,对所需脚手早安排进行搭设,对需要拆除的保温要求在装置停车前一两天进行拆除。

二、加班加点、连续作业

这次检修工作项目多、难度大、时间紧、人员少、再加上天气寒冷,给本次检修工作带来了困难,为尽快完成检修工作,大家每天连续工作16小时,有时候每天工作达20小时,饭菜送到现场,吃了饭就接着干,累了,就在桌上趴上一会儿,在十来天的检修中,除了现场进行X射线探伤不得不停工,可以回家洗个澡外,其余时间均在现场。

三、重点把关、兼顾

K1301是本次大修工作重中之重,K1301由于是第一次检修,本人和班组人员一道,认认真真对K1301进行拆检、对检修数据认真进行检测、并作好记录。对每一道检修工序认认真真进行。

在检修K1301同时,及时地对S1204A/B滤棒固定改造工作进行现场安装指导,进入到S1501,A1101A/B、气化炉内、7F斜三通更换、E3050换热器抽芯、K1102A/B轴瓦检查等现场了解检修情况。

四、安全文明检修

为了保障停车检修过程中安全施工,避免出现安全事件和事故,对于特殊作业、高空作业、进入受限空间作业,要求检修人员严格执行公司的安全管理规定,作业前均办理相关的工作票证并得到批准后方进行检修作业。

五、大修工作不足之处:

整个大修,充分发挥了个人的技能与水平,但在大机组检修经验、机组对中判断能力上要进一步提升能力。班组人员能独当一面的员工不多,还在打人海战术,在焊接、管铆这一块我们需要向兄弟单位学习的地方还很多。

莫来 2013年2月

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